精益管理筑牢安全航程(附图片) |
发布日期:2025-06-06 作者:彭国强 解龙龙 字号:[ 大 中 小 ] |
航迹先锋 中远海运散运全面启动精益管理专项行动以来,所属华兴海轮以“深挖管理潜力,精准管控成本”为目标,将安全文化与精益理念深度融合,探索出一条独具特色的提质增效之路,为船舶安全高效运营树立了标杆。 精准排查除隐患,筑牢安全“压舱石” 华兴海轮以“揪住小苗头,排除大隐患”的警觉性,将设备隐患排查细化到每个操作环节。近期,轮机部值班人员通过例行检查发现NO.3副机冷却水压力异常,凭借敏锐的专业判断,迅速启动备用副机并锁定故障根源——NO.1缸油头冷却水套泄漏导致燃气串入系统。在公司岸基部门的指导下,轮机长带领团队连夜拆检油头、更换密封件,仅用8小时便恢复设备正常运行,避免了全船失电的重大风险。 这一案例深刻体现了华兴海轮“预防为主、精准维护”的设备管理理念。船舶以精益管理为抓手,建立“日检查、周分析、月总结”机制,对主辅机、锅炉等关键设备实施全生命周期管理。通过提前开展高压油泵检修、烟管清洗等预防性维护,设备热效率提升12%,燃油消耗率下降8%;同时,甲板部对40个压载舱透气帽进行创新性改造,利用废旧橡胶制作防震垫,使备件使用寿命延长3年以上,单航次节省维修成本超3万元。 精打细算控成本,拧紧效益“节流阀” 面对航运市场波动,华兴海轮以“过紧日子”的决心,在燃油、港口使费、物料消耗等环节深挖降本空间。在燃油管理上,船岸通力合作,优化航速控制、提升设备效能实现“双管齐下”:根据海况动态调整主机转速,使单航次燃油消耗降低4.2%;加强锅炉水质管理,减少水垢生成,燃油利用率提升9%。在V44航次中,在岸基管理部门的指导下,通过精细调整压载水和淡水存量,多装载90吨货物,直接增收超3万美元,实现了“寸水必争,寸货必得”。 港口使费管控同样成效显著。针对污油水处理,船舶强化设备维护使焚烧炉自主处理能力提升60%,减少港口岸基处理费用;垃圾管理推行“压缩存储法”,塑料瓶体积缩减70%,全年避免额外处理费超2万元。此外,船舶推行物料“超市化”管理,建立备件动态台账,避免重复申领,2025年一季度物料成本同比下降15%,库存周转率提升35%,真正实现了“物尽其用,账实相符”。 争分夺秒提效率,跑出运营“加速度” 华兴海轮以“多拉快跑”为目标,在港口作业、航线优化上精益求精。在美国GRAMERCY港装货时,面对装货速度远超排水能力的挑战,船舶提前与港方协调,利用靠泊间隙抢排8000吨压载水,争取5小时作业窗口;调吃水环节通过精准计算,将操作时间压缩至28分钟,避免超时费1.35万美元。航线设计上,采用“大圆航线”穿越复杂洋流区,单航次缩短航程27海里,节省燃油12吨,实现了“航程最短,效益最大”。 效率提升的背后是团队协作的深化。船舶推行“全员效率责任制”,将装卸货、压排水等关键节点责任到人,通过模拟演练将应急响应时间缩短40%。在毛里求斯加油期间,船舶提前制定加油方案,利用潮汐规律优化靠泊角度,减少非生产性停时6小时,为后续航程争取宝贵时间,展现了华兴海轮“高效协同,精益求精”的团队精神。 创新驱动强管理,激活发展“新动能” 华兴海轮将安全文化与精益管理深度融合,构建“三位一体”保障体系—— 安全培训常态化。深入贯彻落实“三个习惯”和“两个做法”,通过“STOP-5S”理念深化和应急演练全覆盖,狠抓工前会和特殊作业审批制度,确保“工前有提示、现场有监督、结束有讲评”的安全闭环管理。船员安全意识显著提升,2025年隐患自查率达100%,有效遏制事故的发生,实现了“安全第一,预防为主”。 维修保养标准化。对主机检修、锅炉清洗等20项操作建立标准化流程,设备故障率同比下降35%;实施“三化”管理升级版,建立备件“生命周期”档案,使库存周转率提升35%;开展“机舱无泄漏”专项治理,通过密封改造、管路优化,年度减少物料消耗超8万元;创新“以旧换新”激励机制,废旧物料回收率达95%,真正做到了“标准引领,精益求精”。 资源利用循环化。推行“废旧物资再生计划”,建立手套清洗循环使用制度,手套集中清洗后重复使用,使年度节省耗材费用3万元;同时,将废旧床单改制为封舱布,利用率达100%,年度节约物料成本超5万元。工作服实施统一“集中洗涤+智能控电”模式,使水电消耗下降12%,实现了“绿色航运,低碳发展”。 华兴海轮的实践证明,精益管理不仅是降本增效的“利器”,更是船舶核心竞争力的“倍增器”。华兴海轮将继续以精益为舵、以安全为帆,在提质增效的航道上破浪前行,为企业高质量发展贡献更大力量。 |