巧施“微手术” 成功“治顽疾”(附图片) |
发布日期:2023-12-01 作者:唐永锋 字号:[ 大 中 小 ] |
“老轨,快来看!主滑油分油机显示运转正常,我们成功了!”当中远海运散运所属宝和岭轮电机员王鹏飞兴奋地向轮机长报告时,一直困扰大家的“顽疾”被成功根治。 这段时间以来,宝和岭轮1号及2号主滑油分油机相继发生控制面板黑屏宕机和灯光闪烁异常等情况,导致设备无法正常使用。接到当值轮机员的电话后,轮机长和电机员立即来到现场开展紧急排查,经过初步检查后,判明故障原因出在控制主板上。再对照设备电路图纸进一步详细检测,最终锁定故障原因为该主板上的电子元器件老化所致。虽然此类主板设计使用寿命为10年,但在机舱高温、震动等环境下,其内部电子元器件已提前进入故障高发期。 通常来说,电路板发生故障最有效的办法是更换整个主板。但苦于船舶无现成备件,又在海上航行,为了尽快恢复分油机正常运转,船舶只能找寻应急处置办法。在岸基电气主管的悉心指导下,电机员发现——因为电路板的部分滤波电容容量下降,不能持续稳定的供电,从而导致程序无法正常执行。为了验证判断,电机员找来电吹风对准电容进行加热,几分钟后,主板上所有指示灯全部闪亮,显示屏故障码消失,分油机恢复正常运转。 临时处置只是权宜之计,想要保障设备稳妥运转,必须更换电路板或者对其进行维修才能标本兼治。无论是整体更换还是局部维修,这都是一项技术难度较高的精细活,一般情况下船员无法完成自修。经询价得知一块同型号电路板价格近1万块后,电机员萌生了大胆想法:“公司不是在搞增劳动竞赛嘛,能够花小钱办大事,何乐不为?我想试一试!”经过船岸联合研判,确认自修可行性较大,遂决定由船舶自修。 船舶刚靠港就收到了代理送来的电子元器件包裹,电机员顾不上休整,加班加点开始对电路板进行修理。首先使用电烙铁将需要更换的贴片铝电容针脚处锡焊融化取出,再将相应规格的配件小心翼翼地装回固定,随后再将原电路板进行回装和通电测试,在一番看似简单实则极具考验精细度的“微创手术”之后,分油机成功启动且各指示灯显示正常!经过多日的持续运转监测,分油机工况稳定,自修工作划上圆满句号。 两块几经“病危”的电路板在船岸协力攻坚下重焕新生,既锤炼了这个90后年轻电机员的业务本领,也为同类型船舶故障处理积累了宝贵经验,更以实际行动为公司增收节支作出了积极贡献! (作者单位系宝和岭轮) |